喷气织机在织造时,由于多数织物为毛边织物,边上的经纱简单脱落。绞边装置的作用是每一次引纬后使纬纱被绞边纱缠绕,从而起到固定经纱的作用。
方法一 改造绞边器头部
提高织机效率
舒美特喷气织机采纳电子绞边装置,特点是结构简单,调节方便。但缺点是绞边丝在皮带里面捻绞,简单缠到皮带上,绕到皮带轮里面,造成皮带轮卡死,产生绞边器停止故障,影响织机的效率。为此,有关技术人员对绞边器头部进行了改造。
具体改造方法为用一根直径2毫米的铅丝弯成扁形弹簧。将原来绞边器头部的舌状铅丝去除,装上扁形弹簧,用螺丝拧紧。绞边丝在扁形弹簧里面扭转,扁形弹簧的作用是将绞边丝和绞边皮带、皮带轮完全隔开,使绞边丝无法碰触绞边皮带和皮带轮。经过改造后的绞边器使用正常,再也没有产生绞边丝缠到皮带上,产生绞边停机等问题。
其它,绞边皮带上的两个导纱器在经过长时间运转后会损坏,但是绞边皮带还可以使用。于是我们对绞边皮带进行改造修复,具体方法如下:采纳废旧O型综丝作为材料,一根O型综丝可做两个导纱器,利用O型综丝上、下两个穿综直条的孔作为绞边丝的导纱孔,将综丝两头端各截2厘米长,再冲两个小孔,用细铅丝和强力胶固定在皮带上。改造修复后的绞边皮带使用情况良好,不影响布边质量和织机的效率,可延长使用3~5个月。■扬州恒诚织布有限公司崔绍鸿范铁军
方法二 改进传动轴
减少故障次数
丰田JAT610型喷气织机的绞边系统采纳游星绞边,其动力传动为单侧同轴传动,即左右两侧游星绞边装置依靠同一根长轴传动。该长轴在高速转动时易产生跳动现象,简单造成固定托脚及长轴局部磨损,产生绞边装置工作不良及轴头磨损发热现象。
分析发觉,绞边装置在高速转动过程中,由于两端托脚跨距过大,使得该轴整理精度和装配精度稍不精确就简单产生抖动现象,增加了轴头、轴衬磨损,造成绞边装置传动不良等故障,严峻的甚至会产生异样发热现象。解决方法是在长轴中部增加一个带润滑油路的支撑托脚,使原来的两端支撑变为三点支撑,减小轴的跨距,这样既可分散长轴本身自重和齿轮压力,还可保持轴的运转形态,减少变形引起的摆动。经过试用观看,加装了中支撑托脚的传动轴,明显减少了抖动、摆动现象,无轴端异样发热,可以稳定可靠地完成对两侧绞边装置的动力传输任务。
在我厂全部JAT610型喷气织机推广运行一年后统计发觉,绞边游星故障月均仅为0.5台次,比改造前的月均8台次下降了94%,取得了良好的效果。■五环集团实业有限责任公司曹安平
方法三 改良绞边筒子架
预防退绕时脱圈
公司在OMNI-plus型喷气织机上织制双幅府绸时,所用中间绞边装置为垂直纱罗筒子架,其绞边纱筒子为圆锥形筒子。所用绞边纱一般为60dtex~75dtex。使用锥形筒子的缺点是:由于绞边纱表面完滑,在织造过程中绞边纱退绕速度慢,且在锥形筒子的头端和尾端的绞边纱张力不同,退绕时会造成脱圈,使绞边纱松弛,影响织机效率。
我们通过改造绞边筒子架解决了上述问题。以行星绞边装置配用的筒子架取代原筒子架,改绞边锥形筒子为圆柱形筒子。为保证绞边良好,要做好以下几点:首先,保证圆柱形筒子纱成形良好。在筒子纱成形过程中,张力要适当。张力过大会使纺纱线受到过多伸长而失去原有的弹性;张力过小则使纺纱线在退绕过程中松弛,造成绞边不良。其次,保证绞边纱张力。移动筒子架长槽内的螺钉,通过张力补偿弹簧可以使绞边纱达到所需张力。如果通过所提供的补偿弹簧不能得到所需的经纱张力(比所需张力大),可去掉张力补偿弹簧,通过调节绞边纱防退弹簧得到所需张力。
实践表明,分幅绞边装置改造后可提高织机效率10%~15%。■河北省衡水远大集团有限公司刘连炬
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